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解決分離器液位調(diào)節(jié)閥的氣蝕和蝕問題

日期:2025-01-13 13:05
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摘要:
解決分離器液位調(diào)節(jié)閥的氣蝕和蝕問題  

 在北海挪威區(qū)Statfjord平臺,來自一些油井的原油、氣和采出水(相對密度大約為1.03)混合物和砂粒進入到一個單級分離罐中,在這里組分依據(jù)各自的相對密度分層分離。每口油井的出砂量并不一定能帶來操作問題,但許多油并的混合砂量足以給液位調(diào)節(jié)閥心帶來嚴重的磨蝕問題。

   以前,使用兩個并行的滿載閥門(一個運行,一個備用)控制分離罐,在壓力為65~3.5Bar(G),溫度為75℃的情況下的流速達到1500m3/h。

   為了解決砂蝕和氣蝕問題,這兩個并行液位調(diào)節(jié)閥近被更換下來。通過采用一種獨特的速度控制設(shè)計,加上先進的材料技術(shù),砂蝕和氣蝕問題得到了抑制。

    一、多級速度控制

   這種多級閥芯是通過一組彎曲路徑盤來控制內(nèi)部流體速度的。流體被迫經(jīng)過一系列的壓力降直角彎,與傳統(tǒng)的設(shè)計相比,流速降低了75%。這種設(shè)計防止了氣蝕的發(fā)生。

   當流體壓力降到蒸汽壓以下時,就會出現(xiàn)閃蒸和氣泡。采用傳統(tǒng)閥門時,流體進入分離器的壓力為P1,速度為V1,當它經(jīng)過閥心的壓力降區(qū)后,速度上升到V2,靜壓降到P2,低于可以使流體發(fā)生汽化的蒸汽壓。

   任何傳統(tǒng)的閥門都會遇到這個問題,因為在閥的射流小截面上無法控制速度。當流體從閥的喉部流出時,壓力開始恢復(fù),動能轉(zhuǎn)變成勢能。完全恢復(fù)后的下游壓力和速度分別為P3和V3(見圖1)。

    二、氣蝕形成

   當恢復(fù)壓力超過流體的蒸汽壓PV時,剛形成的泡沫就會汽化,形成氣蝕。在這種情況下釋放的能量能夠產(chǎn)生超過1400MPa的局部表面應(yīng)力,這一應(yīng)力可以很快使硬的閥心表面破裂。

   現(xiàn)在在惡劣環(huán)境下使用的調(diào)節(jié)閥都有多級壓力降設(shè)計,如北海挪威區(qū)Statfjord平臺上使用的調(diào)節(jié)閥。這種速度控制閥芯設(shè)計可以防止射流的小截面壓力降至蒸汽壓PV,避免了氣蝕形成以及由此帶來的閥心損壞。

    三、材料結(jié)構(gòu)

   該分離器液位調(diào)節(jié)閥的閥心和閥座由硬質(zhì)合金制成(見圖2)。閥座圈上配有一個硬質(zhì)合金制成的文丘里管,這樣能夠保證耐沖蝕性一直延伸到節(jié)流出口和下游的管子。

   在調(diào)節(jié)閥運行了六個月之后,將其拆卸下來檢驗。在重新組裝閥之前,對閥件進行了測量并拍了照片。重新安裝調(diào)節(jié)閥后,又使用了8個月。為了能夠使閥的使用壽命達到兩年(幾乎是以前使用壽命的20倍),根據(jù)這次檢驗收集到的數(shù)據(jù),對設(shè)計稍做了修改。

作者:趙鐵鋅 孫伯英

來源:互聯(lián)網(wǎng)

 

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